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CNG压缩机节能技术
来源: | 作者:cqgejin | 发布时间: 2019-03-07 | 2126 次浏览 | 分享到:
  尽管一般认为由于天然气自燃温度高,比重小,抗爆性好,但笔者认为CNG汽车气瓶、管道、阀门等改装系统的正确安装、定期检查、日常维护可以保障CNG汽车具有更好的安全性能。1)安装单位应当按照《压力容器安装改造维修许可规则》的规定取得车用气瓶安装许可证后,方可在许可证批准的范围(资格项目和安装场地)内开展车用气瓶的安装工作。任何单位和个人不得私自安装、拆装、更换或者维修车用气瓶。严禁对气瓶进行挖补、焊接修理。气瓶的原始制造标示、铭牌应齐全,内容完整,印记清晰;肉眼检查气瓶外表应无久性的变形。
  尽管一般认为由于天然气自燃温度高,比重小,抗爆性好,但笔者认为CNG汽车气瓶、管道、阀门等改装系统的正确安装、定期检查、日常维护可以保障CNG汽车具有更好的安全性能。1)安装单位应当按照《压力容器安装改造维修许可规则》的规定取得车用气瓶安装许可证后,方可在许可证批准的范围(资格项目和安装场地)内开展车用气瓶的安装工作。任何单位和个人不得私自安装、拆装、更换或者维修车用气瓶。严禁对气瓶进行挖补、焊接修理。气瓶的原始制造标示、铭牌应齐全,内容完整,印记清晰;肉眼检查气瓶外表应无久性的变形。
  重庆CNG维修压缩机是CNG加气站的主要耗能单元,但目前我国CNG技术起步较晚、研究不够深入,导致CNG加气站工艺流程不尽合理、CNG压缩机整体性能不够优良,系统运行能耗高、效率低。为此,针对CNG压缩机效率低、能耗高的问题,开展了压缩机能耗影响关键参数分析和节能技术研究。结合CNG压缩机工艺提出了对压缩缸级间回气进行冷却、分离的节能技术改造方案,完成了L-12/5-250型CNG压缩机第二、四级级间回气管线加装冷却器的节能技术改造,并进行了系统的现场能耗测试。在不改变冷却系统和CNG压缩机系统其他设备及参数的条件下,对比测试了原料气进气压力分别为0.35、0.38、0.40MPa时关闭和开启第二、四级级间冷却器工况下压缩机的运行参数和能耗数据,得到对应节能比分别为3.87%、4.04%、3.96%,节能效果良好,验证了该节能改造技术的可行性。
  CNG是一种理想的车用替代燃料,具有成本低、效益高、无污染、使用安全便捷等特点[1]。由于我国CNG技术起步较晚、研究不够深入,导致CNG加气站工艺流程不尽合理、CNG压缩机整体性能不够优良,系统运行能耗高、效率低[2]。根据CNG压缩机工艺流程,分析了影响能耗的关键参数,提出了对压缩缸级间回气冷却、分离的节能技术。同时,结合现场条件完成了L-12/5-250型压缩机第二、四级级间回气管线加装冷却器的节能技术改造试验。试验结果表明:①降低了各级压缩缸的进出口温度;②不同原料气进气压力下,CNG压缩机单耗都有所下降,在0.35MPa的进气压力下得到了3.87%的节能效果。试验结果验证了该节能技术的可行性,对CNG加气站的节能降耗具有指导意义。
  )在分析现有CNG压缩机工艺与理论的基础上,提出了通过降低压缩机级间温度与含液量来提高压缩机效率,达到了节能降耗的目的。
  2)结合现场条件,对 L-12/5-250型压缩机第二、四级级间回气管上加装冷却器后,在0.35、0.38、0.40 MPa 3种进气压力下取得的对应节能比分别为3.87%、4.04%、3.96%,验证了该节能技术的可行性。
  3)如果能够通过技术改造,在不增加循环水量的前提下,进一步改善冷却器的冷却效果、提高各级分离器分离效率,降低压缩机各级进气温度和各级气体的含液率,对提高压缩机效率、降低压缩机能耗、实现压缩机节能经济运行具有重要的意义。
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